【集萃網(wǎng)觀察】印染企業(yè)的高耗能、高污染,不單只是工廠成本環(huán)境問題,也是社會問題,它關系到可持續(xù)發(fā)展和關系到子孫后代生活生存環(huán)境的大問題。作為有責任心的企業(yè),都將之作為立業(yè)之本,我們集美也不例外。為此我們企業(yè)的主體管理思路是,宣傳節(jié)約意識,降低成本,減少浪費、減少污染。將印染過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、余熱加以回收處理利用。在工藝的制定和生產(chǎn)過程的管理上,將此溶人其中。推行清潔節(jié)能型生產(chǎn),使其生產(chǎn)出能達到市場要求的環(huán)保清潔產(chǎn)品,保證生產(chǎn)周圍的環(huán)境優(yōu)良。具體的做法是:
1 前處理采用一條冷軋線,染色推行冷染工藝
這樣就可節(jié)約大量的蒸汽,減少能源的耗用
2 絲光淡堿的回收利用
用淋洗的淡堿在進布鋏前的軋槽對經(jīng)兩次浸軋作用后的布再次浸軋,回收和降低進布鋏前布面的帶堿量,使之回收的堿濃度在90曠L左右。
3 平洗機槽和鍋爐煙道氣熱能的回收
將熱水系統(tǒng)逆流的最后一格水洗槽的排水和鍋爐排出的煙氣用熱管進行熱交換,得到的熱水供給水洗的熱給水系統(tǒng)使用。
4 降低色布的回修率
加強工藝管理和監(jiān)控來提高染色的一次成功率,以節(jié)省能源和染化料的耗用。
5 合理安排生產(chǎn),提高效率
集中生產(chǎn),提高機臺的使用率,降低能耗產(chǎn)出比。
6 對半制品生產(chǎn)實施的在線檢測和監(jiān)控
印染布的品質(zhì),70%取決于前處理。而要做好前處理,給后工序提供優(yōu)良的半制品,就要加強前處理各關鍵點的動態(tài)監(jiān)控,和各項指標的靜態(tài)測試,以保證其產(chǎn)品的質(zhì)量,提高后工序的一次性成功率,降低能耗。
7 嘗試利用煮練廢水進行鍋爐煙道的水幕除塵,通過熱管對熱能進行回收
由于鍋爐煙道氣里的二氧化硫,使得循環(huán)水呈酸性,既污染環(huán)境又腐蝕設備。我們利用煮練機排放的廢水對鍋爐的排煙進行水幕除塵,既減少對設備的腐蝕,又中和了排放水中的含堿量。同時利用熱管對排煙的熱量進行回收,使原來21O℃的排氣降到90℃左右,回收的水溫達70—80℃。
8 磨毛機花毛實施水幕除塵收集后送鍋爐焚燒
水幕除塵的好處是減少了空氣中的粉塵污染,又可將棉茸在鍋爐里燒掉,消除了環(huán)境的污染。
9 定形機排氣經(jīng)水過濾吸收有害物質(zhì)和熱能的交換做到清潔排放。
將定形機排放的廢氣統(tǒng)一經(jīng)水過濾處理,去除有害氣體,以達到清潔排放,并在此過程中利用熱管技術將熱能回收。
10 對全廠的染化料進行排查清理,使之不含APEO和禁用偶氮染料(由供應商出具環(huán)保達標的保證書)
由于當今客戶對產(chǎn)品的環(huán)保要求較高,特別是銷往歐洲的產(chǎn)品,均不能含APEO和禁用偶氮染料。作為印染廠只能從源頭抓起,不購買含有禁用的染化料。
11 產(chǎn)品的pH值控制在6-7.5.甲醛含量控制在75 mg/kg以下
在絲光的后部用醋酸通過自控系統(tǒng)調(diào)節(jié)染印前布面的pH值,對有些一次難調(diào)到位的品種,再在染色的后段和后整理時再加以調(diào)節(jié),確保pH值在控制的范圍,后整理盡量使用無醛樹脂和軟油。
12 預申請執(zhí)行ECO—TEX標志標準
投資約300萬元人民幣,建造標準測試中心,與17S測試同步,對產(chǎn)品做全面的物化檢測。
13 對高耗能設備設施進行改換改造
將原來大體積的蒸化機、焙烘機更換成與生產(chǎn)需要相匹配的機型,前處理、染色和印花的水洗部分的補水實行冷熱兩套系統(tǒng)運行。
來源: 印染在線