隨著科學(xué)技術(shù)水平的提高,活性染料的發(fā)展極為迅速,被大量應(yīng)用到印花工藝中。我國也先后開發(fā)、生產(chǎn)了較為成熟的幾大類如X型,K型,KN型,M型,KE型,KP型等高固色率、色譜齊全的活性染料。本文就影響活性染料印花質(zhì)量的因素和常見的疵病進行分析,以供參考。
1.活性染料印花的工藝流程
坯布—翻縫割—退煮漂—烘干—印花—蒸化—水洗—后整理
2.前處理工序?qū)τ』ㄙ|(zhì)量的影響
2.1漂白工序
為了提高棉織物印花產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量和外觀質(zhì)量,在印花之前一般都要進行前處理,主要是漂白工序,目的是去除織物上的色素,提高織物的白度或色澤鮮艷度,同時也可去除織物上殘留的其它雜質(zhì)如棉籽殼、蠟質(zhì)等。
前處理工序中漂液的酸堿性、溫度、時間、濃度和穩(wěn)定劑,都會對棉織物的白度一致性造成一定影響。因此,要嚴格控制工藝條件。
2.2冷軋堆工藝
實踐中發(fā)現(xiàn)用冷軋堆工藝處理后的棉等半制品毛效不高,如用冷軋堆工藝處理的棉織物,使用進口高效煮練劑毛效達10cm左右,而用國產(chǎn)某些煮練劑毛效為7~8cm。7~8cm的毛效對普通織物印花是可行的,但不利于生產(chǎn)高檔印染產(chǎn)品。
解決這一問題的途徑有:采用價格貴的冷軋堆專用煮練劑;或在冷堆后,再經(jīng)短時間汽蒸,以大大提高毛效。結(jié)果表明,冷堆后再短蒸5min處理的織物的毛效均明顯提高,增加幅度為3~5cm。如汽蒸時間為10min,毛效可進一步提高。此外,短蒸后織物白度進一步提高,這主要是短蒸時雙氧水進一步起漂白作用的結(jié)果。滌棉混紡織物冷堆后再進行短時間汽蒸,也能顯著提高毛效。
2.3退漿煮練工序
如果退漿煮練時沒有把坯布上的蠟質(zhì)去除干凈,在布面上殘留的蠟質(zhì)帶到印花工序后,會造成染料的不吸附,從而產(chǎn)生蠟斑。
為了徹底地去除蠟質(zhì),可以在煮練中加入一些乳化劑如平平加和洗滌劑等,使用一些乳化劑與精練同浴,延長汽蒸時間,可減少蠟殘留。尤其要注意的是,在洗滌時要使用80度以上的熱水,不能使用噴淋水,防止析出的蠟回沾到布面上。
3.漿料和排網(wǎng)對印質(zhì)量的影響
對于印花來講,色漿的調(diào)制是非常關(guān)鍵的,漿料一定要化開而且薄厚要一致,太厚會導(dǎo)致不滲透或露底,太薄易色沾。為了防止?jié){料里有化不開的或固體顆粒狀的雜質(zhì)在,配制好的漿料一定要進行過濾。
另一個重要的影響因素是網(wǎng)子的排列,一般是先印淺色后印深色,色鮮在前色暗在后,否則會造成色沾。
4結(jié)論
從以上分析可知,前處理在活性染料印花工藝中是非常重要的,如果在前處理毛效不達標或白度不一致,后面的印花將很難進行。
為加強前處理工序的質(zhì)量,在前處理每道工序都應(yīng)該有一個相應(yīng)的質(zhì)量檢查表,只有各項指標都合格了才可以進入下一道工序。機臺的操作人員也要提高操作技能,加強工作人員的責(zé)任心使其重視生產(chǎn)加工中的每一個小細節(jié),不能為搶產(chǎn)量而不要質(zhì)量。如果能做到這以上兩點,印花質(zhì)量一定會有所提高的。
來源:東營市紡織纖維檢驗所
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